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故障現(xiàn)象;
一輛行駛里程約9萬km的奔馳E200轎車。該車發(fā)現(xiàn)發(fā)動機故障點亮,有時加速時排氣管有突突聲,加速無力。
故障分析:
首先用DAS檢測,故障碼為排氣凸輪軸位置不可信調(diào)節(jié)錯誤。造成故障的原因有以下幾點:
(1)凸輪軸位置傳感器線路或發(fā)動機控制模塊故障。
(2)凸輪軸位置傳感器損壞。
(3)發(fā)動機正時故障。
(4)凸輪軸可變正時故障。
根據(jù)線路圖檢測排氣凸輪軸位置傳感器的線路
把鑰匙開2擋測量排氣凸輪軸位置傳感器的1號針腳有5V電源,測量3號針腳搭鐵線與車身導(dǎo)通,2號針腳信號線與發(fā)動機控制模塊相應(yīng)端子導(dǎo)通,且三根線都沒有短路和斷路現(xiàn)象。懷疑傳感器損壞,進排氣對調(diào)后,故障依舊。測量排氣凸輪軸調(diào)節(jié)電磁閥線路正常,在怠速時用DAS激活排氣凸輪軸調(diào)節(jié)電磁閥,怠速有明顯抖動,證明排氣凸輪軸調(diào)整電磁閥正常。于是懷疑正時有問題,轉(zhuǎn)動曲軸皮帶輪到1缸上止點位置,凸輪軸調(diào)節(jié)器標記和凸輪軸軸承蓋標記相對,如圖2所示,正時沒有錯,到此故障檢測陷入了僵局。
接下來查看資料,凸輪軸電器調(diào)節(jié)工作原理為發(fā)動機控制模塊讀取以下傳感器信息:空氣流量傳感器B2/5、進氣凸輪軸位置傳感器B6/5、排氣凸輪軸位置傳感器B6/6、冷卻液溫度傳感器B11/4、曲軸位置傳感器B70。通過15Hz的脈沖寬度調(diào)制PWM信號促動進氣凸輪軸電磁閥Y49/5和排氣凸輪軸電磁閥Y49/6,如圖3所示。
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根據(jù)部分負荷和全負荷內(nèi)的特性圖進行促動,并可根據(jù)脈沖寬度調(diào)制PWM信號的占空比不斷調(diào)節(jié)凸輪軸。被促動時凸輪軸電磁閥的磁力移動凸輪軸調(diào)節(jié)活塞,發(fā)動機油流入控制活塞中,這會使控制活塞軸向后轉(zhuǎn)動,沿凸輪軸轉(zhuǎn)動方向沿著螺旋切口移動。進氣凸輪軸位置山進氣凸輪軸位號傳感器檢測,排氣凸輪軸位置由排氣凸輪軸位置傳感器檢測。且二者會作為電壓信號發(fā)送至發(fā)動機控制模塊。確認活塞位置以此來決定發(fā)動機的點火時刻和噴油順序,發(fā)動機缺少或收不到其發(fā)出的正確位置信號,將會出現(xiàn)啟動困難,加速無力,排放超標,怠速不穩(wěn)等現(xiàn)象。但造成這些現(xiàn)象的原因不一定就是傳感器本身或相關(guān)線路損壞的問題。
查看實際值,部分負荷和全負荷對比車輛數(shù)據(jù),正常,該車并無明顯異常??紤]到該車為偶發(fā)故障,只有真實的再現(xiàn)該故障,才能結(jié)合工作原理有針對性的診斷。通過反復(fù)試車模擬故障發(fā)生時的情況,發(fā)現(xiàn)車輛在怠速時排氣凸輪軸的實際值異常,正常值為-112.875°~-106.875°,此車為-96.875°凸輪軸位置傳感器和電磁閥線路等都一一排除,現(xiàn)在只剩下凸輪軸調(diào)節(jié)輪,懷疑是不是內(nèi)部磨損。在征得客戶同意后,準備拆檢排氣凸輪軸調(diào)節(jié)器,由于拆卸凸輪軸調(diào)節(jié)器需要專用工具,此工具需要預(yù)定,訂貨周期比較長。自制專用工具,找一個M14的六花螺絲(奔馳S級四驅(qū)前半軸固定螺絲可代替)用電鉆裝上M12的鉆頭,把中間鉆2cm深的孔,如圖4所示。
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發(fā)現(xiàn)鎖止銷部位磨損,如圖5所示。
故障排除:
更換排氣凸輪軸調(diào)節(jié)器故障排除。
故障總結(jié):
由于凸輪軸調(diào)節(jié)器內(nèi)部彈簧儲能銷部位磨損,在部分負荷不能將調(diào)節(jié)器鎖止在其基本位置,發(fā)動機在部分負荷時凸輪軸調(diào)節(jié)器受非控運動,所以造成以上故障現(xiàn)象。
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